螺桿空壓機正確使用方法及常見故障
日期:2021-04-09 08:51:07閱讀數(shù):2577
螺桿空壓機的正確使用對機組運轉(zhuǎn)及人員安全起著關鍵作用。如果不注意操作容易引起設備故障。本文主要是來介紹下螺桿空壓機日常使用規(guī)范和使用注意事項。
一、空壓機日常使用規(guī)范之正確開機步驟:
1、開機前檢查油氣分離器中油位,略微打開油氣分離器下方的泄油閥,以排除其內(nèi)可能存在的冷凝水,確定無冷凝水后擰緊此閥,打開空壓機供氣口閥門。
2、設定好運轉(zhuǎn)參數(shù)后按啟動按鈕。
3、螺桿空壓機運轉(zhuǎn)過程中要觀察期否有異常振動、噪音,氣油滲漏以及潤滑油是否充足。
4、關上外罩門,以控制機組的噪聲,保障冷卻空氣的正常流動。
5、緩慢關閉供氣截止閥檢查機組是否按設定卸載。
6、檢查各參數(shù)如壓力,排氣溫度、電氣儀表指示值是否正常。
7、對于水冷機組需要檢查進水水壓,調(diào)節(jié)水路球閥使機組排氣溫度保持在正常范圍內(nèi)。
8、壓縮機運行的前1個小時請仔細觀察運行情況,之后每6小時適時進行觀察,若有異常,應及時停機檢修。
9、初次運行后,按停機程序停機,檢查油箱是否需要加注潤滑油;檢查各連接處是否有松動。
二、螺桿空壓機常見故障分析
1.空壓機故障導致全廠停機事故
故障現(xiàn)象
某日上午10:11,檢修人員要求處理除灰空壓機疏水閥缺陷,運行人員停運除灰空壓機(上位機顯示已停運,事后查當時扔在運行),檢修人員打開隔音罩發(fā)現(xiàn)除灰空壓機冷風扇扔在運行,通知運行人員,運行值班工按下緊急停機按鈕,運行人員誤斷斷電磁閥電源。10:18分發(fā)現(xiàn)冷卻風扇冒煙著火,立即盡力撲救。然而,在10:21集控人員發(fā)現(xiàn)高備變壓器開關跳閘,高備變壓器保護分支零序過流保護動作。相繼,鍋爐兩臺空于器跳閘連跳引風機。
事故后,檢查發(fā)現(xiàn):除灰空壓機及電機嚴重損壞,給水泵芯包嚴重損壞,給水泵液力奧合器接近報廢,給水泵周圍部分管道到不同程度損傷,主機軸瓦及軸徑磨損。
原因分析
除灰空壓機在停運時,由于其開關常開鋪助接點接觸不良,開關拒動,后因運行日員操作不當,導致全廠停機事故。
2.混用潤滑油導致空壓機積碳
故障現(xiàn)象
該廠共安裝10臺空壓機,采用廠家提供的原裝潤滑油,由于潤滑油價格較貴,擬采用替代油品,替代油品同樣為合成油,為安全起見先在兩臺小功率的空壓機上適用新的合成油。在新的合成油使用1500h,空壓機出現(xiàn)電氣重故障報警,經(jīng)進一步檢查故障原因是因為空壓機積碳導致電機超電流。
原因分析
經(jīng)檢查#1空壓機內(nèi)部沒有積碳現(xiàn)象,且在以后累計運行了約6000h至正常保養(yǎng),空壓機為不同的兩組工作成員開展工作,經(jīng)過調(diào)查確認#2空壓機的共組組成員沒有按照要求對空壓機徹底排油和清理,存在僥幸心理,導致不同成分的潤滑油混用引起積碳發(fā)生
3.空壓機機頭積碳故障原因分析
故障現(xiàn)象
某企業(yè)空壓機在停運2個月后,再次啟動,電機超電流機器無法啟動,手動空壓機轉(zhuǎn)子盤不動。檢查空壓機及機油管路發(fā)現(xiàn),空壓機轉(zhuǎn)子上粘附有麥芽糖狀淺色膠狀物,在油氣桶底部及油路上有麥芽糖狀淺色膠狀物。
原因分析
空壓機位置于灰塵膠多的地理位置,空壓機空氣過濾器積灰較多,說明大量灰塵在空壓機停機前已進入潤滑油系統(tǒng)。隨空氣吸入的塵粒使油變,使油通過排氣系統(tǒng)熱部件的通道時間長,增加了油氧化反應的時間,因而加速了積碳形成的速度。
4.保養(yǎng)不及時造成主機故障
故障現(xiàn)象
某工廠空壓機運行中出現(xiàn)電氣重故障報警空壓機停運,打開進氣口發(fā)現(xiàn)空壓機轉(zhuǎn)子上粘附大量淺色膠狀物,空壓機殼體內(nèi)也粘附有大量淺色狀物,確認該空壓機已產(chǎn)生積碳現(xiàn)像,查維護記錄,發(fā)現(xiàn)該空壓機已連續(xù)運行8000H而沒有進行保養(yǎng)。對該空壓機及其系統(tǒng)進行清理保養(yǎng)后,決定將空壓機返廠檢修。經(jīng)廠家解體檢查發(fā)現(xiàn)空壓機多個軸承滾動道和滾子有明顯磨損溝,空壓機主轉(zhuǎn)子與副轉(zhuǎn)子間隙小于設計值,主,副轉(zhuǎn)子均有明顯磨損痕跡,更換空壓機軸承,打磨磨損的主副轉(zhuǎn)子后空壓機組裝,經(jīng)電廠回裝后試運正常
原因分析
目前常用的空壓機合成潤滑油其使用壽命約6000H,由于潤滑油已使用8000H,其黏度,雜質(zhì)顆粒,積碳傾向性均已不符合使用標準,繼續(xù)使用而造成空壓機軸承磨損和積碳的發(fā)生。
5.空壓機長時間停用導致設備故障
故障現(xiàn)象
某電廠氣力輸灰系統(tǒng)共安裝有4臺螺桿式空壓機用做輸送氣源,正常運行時3臺空壓機運行一臺備用,備用空壓機定期切換時間為一個月。運行值班人員將空壓機有備用切換到運行狀態(tài),運行不到2min,只聽一聲悶響,空壓機的運行時間驟然改變,運行人員檢查發(fā)現(xiàn)空壓機油氣桶油面鏡看不到一點油位,立刻停止空壓機運行,關閉出口門,空壓機系統(tǒng)泄壓后仍然看不到油位。通知檢修人員檢查,懷疑油氣分離器濾芯破損導致潤滑油抽走,檢修人員的立即檢查空壓機,結(jié)果發(fā)現(xiàn)油氣分離器濾芯已被嚴重變形,并破裂一道口子,油氣桶底部剩余少量潤滑油。
原因分析
備用空壓機停用多久合適,各地不同的氣候條件可以作出不同的選擇;在該廠已經(jīng)出現(xiàn)過空壓機備用停運一個月后,再次啟動時出現(xiàn)油氣分離器濾芯堵塞報警,說明在該廠空壓機不適合停用一個月的時間,但卻沒有引起運行部門的注意。空壓機距上次保養(yǎng)只有2000h,由于長時間停機,油氣分離器濾芯上粘附的油垢灰分等干結(jié),造成油氣分離器濾芯流通面積減少,啟動空壓機后分離器粘附新的油分,流通面積進一步減少,隨之被分離器前后極大的壓差擠壓變形破裂,導致潤滑油被抽走。